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薄膜紙管試驗數(shù)據(jù)處理與結果評價 技術部對《紙管試驗查檢表》、《底皺記錄表》所記錄的實驗數(shù)據(jù)進行處理,并做出試驗評價與結論。 表 2、正交實驗方案13 種 四、試驗結論 經過一年來數(shù)十次反復試驗,按計劃定期總結階段性試驗的結果,針對底皺的變化修改完善試驗方案,包括修正紙管的技術標準和配備新的檢驗手段,上機對比試驗 1200 多根紙管,收集到大量試驗數(shù)據(jù),經過匯總數(shù)據(jù)處理后,底皺的平均數(shù)據(jù)如表 3 所示: 表 3、底皺試驗結果統(tǒng)計表 同時,為了比較 A、B 兩種不同表面特征的紙管對薄膜*終表觀質量的影響薄膜紙管,也分類統(tǒng)計了薄膜成品的質量等級,結果表明差別不大,參見表 4 所示。 薄膜紙管表 4、不同廠商紙管的試驗質量等級統(tǒng)計 經過分析上述試驗擁有的數(shù)據(jù),可以得出以下結論:薄膜紙管 1.紙管的表面粗糙度對底皺的影響不大。普通表面的紙管相對于表面拋光的**紙管,薄膜紙管薄膜的底皺沒有根本的不同,外觀質量等級差別也很小。同時,試驗中也沒有降低分切的速度和效率。 2.紙管的直線度是*關鍵的影響因素。膜紙管越寬,紙管的直線度越差,底皺幾乎成比例增加。對于寬而重的膜卷,在保證直線度的前提下,適當增加紙管的壁厚、選用更好的卷紙等,借以提高紙管的抗壓強度即增加剛性,可以減少底皺;如果采用口徑大的紙管,剛性越好,底皺越少。 3.保證紙管的圓度圓柱度,可以減少紙管復卷的跳動,底皺就會相應減少。同時,紙管內徑與卡頭的合適配合,防止與紙管內壁接觸部位的磨損,也有助于減少底皺和條紋。 4.在試驗過程我們發(fā)現(xiàn),底皺長度與設定的工藝參數(shù)密切相關。要根據(jù)薄膜厚度、分切寬度及收卷直徑的變化,合理選擇工位及設定張力、壓力、速度等工藝參數(shù),并根據(jù)現(xiàn)場情況適當調整。 5.設備方面,要保持每個工位的壓力、張力、速度等參數(shù)穩(wěn)定控制,防止突變因素影響質量。橡膠壓輥的直線度、圓度和表面質量裂紋、凸起都會影響排氣,采用新、舊壓輥試驗顯示,二者相差可達 3040,因此一定要及時更換失效的壓輥,對大規(guī)格的膜卷要精選合格的壓輥。 6.細致的操作有助于減少底皺,在事先檢查確認選擇紙管、粘貼薄膜的手法等方面進行規(guī)范操作,也是不可忽視的保障。 五、效果評價 在歷時一年的試驗中,隨著紙管質量的控制,并不斷優(yōu)化工藝條件,薄膜的底皺大大減少,其中用戶反映強烈的大寬度系列產品尤其明顯,例如,3 英寸紙管、寬度超過 1000mm 的薄膜底皺下降了 80150m 不等,6 英寸紙管、寬度在 1600mm 以上的薄膜底皺減少了 200400m 不等,質量水平普遍提高,用戶對底皺的投訴逐漸減少,同比下降了近 60。 有試驗的事實為依據(jù),采購部開拓工作思路,擴大供應商的選擇范圍,新開發(fā)了 2 家合格供應商,分散采購風險,大部分**紙管被普通紙管所取代,在符合質量標準的前提下,通過比價采購而降低成本,一年內的采購直接成本降低超過了 70 萬元,為公司創(chuàng)造了可觀的經濟效益。 另外,通過本次質量攻關小組的長期活動,一批技術管理人員和一線骨干積極參與,學習運用質量活動的工具和方法,質量意識、技術技能都擁有鍛煉提高,進一步完善了質量保證體系,**達到了長期提高和保證質量的目的。 六、說明 本試驗在公司的 2 臺分切機上進行,針對厚度 12μm 的常規(guī)包裝薄膜,而且選擇質量狀況比較穩(wěn)定的大膜卷,以盡可能消除其它干擾因素。 但是,由于影響薄膜底皺的因素太多,試驗結果易受某些偶然性因素的干擾,另外受計劃安排的影響,有的對比試驗的紙管樣本數(shù)不夠多,統(tǒng)計數(shù)據(jù)離散度高,標準偏差較大,因而本試驗結論具有一定的局限性,有待于繼續(xù)綜合分析各方面的因素,進一步試驗提高。
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